【根因】INC-20260507-99ADF2 飛輪斷流,566+ stuck incidents(30秒漲 1)核心 原因:NO_ACTION 路徑 (approval_execution.py:251) 提前 return True,跳過 line 482-495 已有的 resolve_incident 呼叫,incident 永遠卡 INVESTIGATING。 【修法】 - approval_execution.py NO_ACTION 分支補 resolve_incident 呼叫 + 成功/失敗 log,背景 log 加 path="no_action" 用於 prod 量化修法生效率(debugger 全鏈分析 + critic 1st/2nd 審查必修 #1)。 - incident_service.py resolve_incident 在 line 1106 加 RESOLVED 冪等 guard, 早於所有副作用(status mutation / Redis / DB / postmortem / KB / KM / disposition),順帶修 success path line 482-495 重觸 postmortem 的潛在 老風險(critic 必修 #2)。 【遵守 Codex 5/6 設計(feedback_respect_codex_design_intent.md)】 - 不動 flywheel_stats_service.py / heartbeat_report_service.py / auto_repair_service.record_auto_repair() / metrics_repository UPPER(status)。 - resolve_incident 不寫 auto_repair_executions 表(Codex 5/6 source of truth),不污染 24h KPI 計算。 【Test 覆蓋】 - test_approval_execution_no_action.py:NO_ACTION → resolve 被呼叫一次 + resolve raise 時仍 return True(NO_ACTION 不能因 resolve 失敗退化成 False, 否則污染 auto_execute KPI line 207-208 註解契約)。 - test_incident_service_resolve_idempotency.py:RESOLVED → return existing + save_to_working_memory 不被呼叫;not_found → return None。 【驗收條件(部署後 24h)】 1. grep `path="no_action"` 中 incident_resolved_after_no_action_execution 數量 vs background_execution_noop 數量,1:1 才算修復成功。 2. awoooi_flywheel_incidents_stuck 從每 30 秒漲 1 變平緩。 3. SRE 群 24h 內若湧入 >20 份 NO_ACTION postmortem 觸發 follow-up 評估 resolution_type="no_action" 跳過 postmortem(critic Minor #3 方案 B)。 Refs: INC-20260507-99ADF2, debugger root cause #1 (鏈 A), critic 1st 必修 #1 #2, critic 2nd 必修 #1 #2 #3 Co-Authored-By: Codex (aider) <noreply@anthropic.com> Co-Authored-By: Claude Sonnet 4.6 <noreply@anthropic.com>